安徽銅冠銅箔公司實施能源監控管理以來,以“強管理、重技改”爲抓手,扎實開展節能工作,取得實效。2017年,該公司扣除價格因素,能源成本節約1356萬元,同比增長244.6%。
上下聯動,全員參與,
扎實開展節能管理工作
2017年以來,銅冠銅箔公司領導高度重視能源管理工作,由公司經理任組長,分管領導任副組長,成立能源管理委員會,明確了制造部、各工場、能源管理人員崗位職責。修訂和更新了各項能源管理制度,以銅陵有色集團公司能源管理考核辦法爲指導,制定了該公司的能源考核辦法和年度重點工作計劃並組織實施。按照集團公司的統一部署,制定銅冠銅箔公司年度用能計劃、直供電計劃,確保直供電計劃控制在3%誤差以內。在用電需量的申報和負荷管理工作中,綜合考慮生產計劃,結合季節的變化特點及往年的用電數據統計,充分利用5%的餘量,靈活運用需量申報的相關政策,降低基本電價。
銅冠銅箔公司以能源管理系統爲平臺,使能源消耗情況的統計分析工作常態化,形成能源消耗日報表,通過早會、能源管理QQ羣等形式及時反饋到各用能單位。每月各工場召開月度能源消耗分析工作會議;每季度由制造部牽頭、分管領導參加,組織公司級能源分析會議,詳細分析單位產品成本、分時用電管理、產品單耗、工序能源管控情況等,實現各工場之間的能效對標及經驗交流。能耗指標考核納入各工場責任制考核,與工場總績效掛鉤,各工場將各工段的能耗指標完成情況納入工段考核當中,與每位員工的績效掛鉤,實現能耗指標考核分解落實到個人。
加強宣傳力度,節能意識深入人心。以節能宣傳周爲契機,銅冠銅箔公司組織節能宣傳板報展覽評比、節能合理化建議徵集活動,制作宣傳標語及分時用電餅圖,開展節能培訓等,切實宣傳節能降耗的必要性,增強全體員工的節能意識。
創新驅動,重點攻關,
多方位實施節能技改措施
以主要耗能設備爲切入點,不斷進行創新並推廣應用,實現較大節能效益。電解銅箔生產過程中,整流電源在電解過程中消耗的電能是單位銅箔電單耗的60%左右,佔單位產品能源成本的54%,因此,銅冠銅箔公司高度重視整流電源設備技術的研發創新。從可控硅整流電源到第一代、第二代高頻開關電源的應用,再到新型高頻開關電源的研發成功,實現了整流電源效率提高20%~25%。以銅箔生產工藝爲基礎,不斷完善各分系統改進,尋求節能空間。2017年,銅冠銅箔公司先後實施了溶銅工藝泵冷卻泵的PID自動控制改造、換熱系統清洗及改造、冷卻塔系統改造、空調冷凍機組改造等,取得了較好的節能效果。
以新產品、高端產品的研發驅動工藝優化,提高設備效率,提升產品成品率,降低能源成本。爲實現8μm鋰電池銅箔產品穩定生產,銅冠銅箔公司鋰電箔工場對生箔機收卷工藝進行了改進,明顯改善了箔厚不均和魚鱗紋的現象,生箔工序成品率提高了近2個百分點,電單耗同比降低10.2%,年節約電量36.4萬千瓦時,節約電費25萬元。該公司標箔工場將現有的粘塵裝置進行了改進,實現在線自動更換粘塵紙,改善粘塵效果,大大降低銅箔表面銅粉殘留量,提升了產品質量,電單耗同比降低8.46%。