極限降本 扼住命運的咽喉
西南銅業“四維度降本”紀實
我要扼住命運的咽喉,它決不能使我完全屈服”。貝多芬敢於向命運挑戰,終成一代“交響樂大咖”。西南銅業在新冠疫情帶來的後續影響下,面對上遊原料供應緊張,下遊產品消耗疲軟,刀刃向內,遵循冶煉企業價值創造之道,提出了“一切成本皆可降”,向高成本開戰。
一時間,西南銅業各基層單位掀起了一股降本風潮,降本成了員工工作期間談得最多的話題。“今天你降本了嘛?”成了最流行的口頭禪。
西南銅業在疫情下搶跑,總結出了“管理降本、操作降本、協同降本、投資降本”四個維度降本方法,並對收集的降本案例進行了初步統計。其中,管理降本、操作降本所佔比例達83%,反映出以往那種“降本就是投錢上項目”的固有觀念在悄然轉變,通過精準管理、精細操作,最大程度發揮人員、設備潛能,實現降本增效。
管理降本佔48%
管理降本主要是提高管理能力,改變一些不合理的運作方式,以降本爲出發點,用管理手段降本。管理降本的提出主要是針對幹部和骨幹,幹部、骨幹帶頭降本,員工降本的意願就更強烈了。
“降本必須身體力行,不能‘口號喊得震天響、一分成本降不了’,我作爲分廠耐火材料庫存壓降項目的主要負責人,帶領項目團隊清倉利庫,對耐材按照爐窯爐型、磚型分類擺放,同時掛牌標識,先進的磚先出庫用,最大程度消耗前期庫存,對散裝耐火磚進行加工再利用,減少浪費,實現價值化利用,打造分廠低成本競爭優勢,項目節約耐材採購費近百萬元”,全國勞模、西南銅業“築爐大王”趙有林的嫡傳弟子,精煉分廠築爐工區工區長楊文傑如是說。
管理降本案例佔48%,說明幹部、骨幹的帶動作用更加明顯,管理更加精益化,降本的路越走越寬了。
操作降本佔35%
操作降本是通過精細操作,在保證安全的前提下,充分發揮員工“手上的功夫”,實行標準化作業流程,發揮設備最大潛能,實現操作降本。
在具體實踐中,西南銅業熔煉分廠延長艾薩爐噴槍使用壽命是一個典型案例。分廠通過降低噴槍端部壓力並實行分階段控制,減少噴槍端部燒損,溫控中心按照不同的熔池高度分段控制,並增加磁性鐵分析頻次,快速、準確調整渣型,調整噴槍空氣流量降低熔體噴濺,控制鍋爐粘接。目前,噴槍平均使用壽命再突破,創造了新的記錄;艾薩爐作業率提高0.79%;艾薩爐0#柴油單耗降低,節約了燃油採購費。
中央企業勞動模範、中央企業百名傑出工匠、熔煉分廠調度室副調度長普興亮表示:“通過精細操作降本,我們從過去習以爲常的操作環節挖潛,改變粗放的操作方式,讓標準化操作成爲一線員工的共識,穩中求進、穩中快進,發揮人員、設備的最大潛能降本”。
操作降本案列佔35%,一線員工逐步嘗到了精細化操作帶來的甜頭,“省下來的錢就是創造的利潤”成爲共識。
協同降本佔9.7%
協同降本,顧名思義,就是通過各生產工序之間的相互配合,形成降本統一戰線,爲西南銅業“一切成本皆可降”做出每個部門的貢獻。
爲提高餘熱發電機作業率,西南銅業相關分廠、部門之間加強聯動。生產運行部成立了提高發電機作業率QC小組,專人跟蹤餘熱發電事項,制定餘熱發電啓停的標準化作業方案,讓發電機的啓停趨於流程化、標準化,使得整個流程更加安全、高效。同時,在生產上與各用汽單位協商溝通,切實加強對蒸汽的預知性“供”“需”平衡管理,通過現場走訪用汽單位、召開專題會議,錯峯用汽調控攻關,降低管網壓力波動,繼而達到發電機連續作業的目的。
2019年,餘熱發電作業率提高22.8%,2020年上半年,作業率較去年同期上升40%,發電量較去年同期上升41.3%。
營銷中心通過優化浮選代加工合作考核指標,回收率指標對比提升0.5%。同時,營銷中心“變坐商爲行商,改變銷售習慣帶動業績增長”,堅持“走出去”的銷售思路,2019年下半年開始,主動擴寬銷售渠道,與多家水淬渣終端客戶實施企業直籤行動,2020年上半年實現直籤終端水泥廠客戶10家,使水淬渣成爲搶手“香饃饃”。
投資降本佔6.7%
投資降本,就是通過投入資金進行技改實現降本。
西南銅業硫酸分廠硫酸轉化煙氣餘熱回收項目預算投資百萬元,通過設計優化,項目投資在預算範圍內,節約了成本和設計費用。2018年3月項目生產至今效果良好,三年即可收回投資。同時,分廠對管殼式酸冷器改進,加裝風冷式散熱片,殼體溫度降低3-4度,減少幹吸水池蒸發量,每年節約水量900立方,節約100公斤藥劑消耗。通過自主檢修和利用廢舊材料對風機冷卻水系統、風機本體進行檢修,分廠將閒置近20年的環保1#風機修復後使用,節約資金近百萬元。
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西南銅業安全環境健康部副主任王鵬程說:“今年以來,我們相繼投入了幾個環保治理項目,其中,轉爐廠房溢散煙氣新增脫硫項目已完成建設,處於試運行階段;硫酸三系列尾吸新增電除霧器項目也已處於試運行階段,效果良好;硫酸尾吸煙氣回流管建設項目處於試運行階段;現有脫硫系統增加布袋除塵器項目處於施工中”。