近日,洛陽銅加工立式連鑄溢流方式生產銅合金工藝試制成功。
隨着多樣化市場需求,近幾年來,無氧銅連鑄機列開始生產銅合金產品鑄錠。爲保證合金成份合格,一直採取保守生產工藝,即熔煉爐分析合格後再轉入保溫爐進行鑄造。
但是,這種生產方式容易出現轉爐前後溫度波動大,結晶器內液面難控制,造成合金產品鑄錠表面容易產生缺陷。這種表面缺陷不易被發現,會造成帶材成品產生分層,直接影響產品質量。
針對這種缺陷,洛陽銅加工工藝管理部技術人員和熔鑄廠三工區負責人、爐長進行了多次分析交流,在思想的碰撞中,提出了用溢流工藝進行生產試驗的思路,並對溢流生產中的各種難題細節進行了預判,找出了相應的解決對策。
本次試驗前,相關人員對細節的操作又進行了一次討論,給爐臺各班組進行了技術交底,工區對相關輔助要求也進行了統一安排。生產中,工區技術主任李萬武、無氧銅爐長趙海華及工藝部技術人員跟班,觀察、記錄生產過程中工藝要求控制的關鍵點情況,新工藝中操作的實際難點和下一步需要解決的問題;鑄錠生產完畢後,工區及時按工藝部要求,不僅對每塊鑄錠表面質量進行了認真仔細的檢查,還對每塊鑄錠都鑽樣復查分析成份,驗證工藝的可行性。
隨着合金鑄錠的鑽樣復查成份合格,標志着立式連鑄溢流生產合金的新工藝取得了成功。該新工藝的成功,不僅意味着化學成份完全合格,鑄錠表面質量良好和穩定,且因分析次數和時間的減少,班產量提高了20%。