2018年以來,白銀有色集團股份有限公司銅業公司持續推進白銀爐技術攻關,持續調整和優化白銀爐爐渣鐵硅比,此項技術變革大幅減少渣選費用、返煉損失以及黃沙費用,起到了“點沙成金”的效果。
黃沙是白銀煉銅法熔劑的組成部分之一,主要起到造渣、脫硫、除鐵等作用,原來的配入量在8%~11%之間,每年消耗量約11萬噸。白銀有色銅業公司借鑑其他熔煉工藝經驗,對白銀爐爐渣Fe/SiO2進行技術試驗攻關,2018年年初,白銀有色銅業公司認真篩選論證了白銀爐爐渣Fe/SiO2試驗攻關技術增量項目,成立了以熔煉車間、技術中心爲主體、以白銀爐技術專家爲骨幹的技術試驗攻關小組,制定了技術增量考核辦法及實施方案,通過多次冶金計算、物相分析、熱量平衡試驗、操作方法探索、控制系統優化,在確保白銀爐爐況安全穩定、生產高效的前提下,將白銀爐爐渣Fe/SiO2由原來的1.0~1.2提升到1.35以上,並逐步向1.5目標邁進。此項技術變革解決了白銀爐渣量大、熱量損耗大、噸銅單位加工成本大、有價金屬損失量大、渣選系統處理費用大、崗位職工勞動強度大等六大問題。